水电技术|江山南方2500t/d熟料生产线的节能优化改造

   更新日期:2017-03-28     来源:建材之家    作者:水电之家    浏览:41    评论:0    
核心提示:1改造前生产线运行情况及存在问题经过多年的生产实践摸索和优化操作,我公司于2003年8月建成投产2500t/d熟料生产线的生产能力稳定在2900t/d,其主要技经指标见表1。由表1可以看出,改造前生产线系统产量较高,但同时存在以下问题。(1)系统热耗高,熟料标准煤耗达116.55kg/t;C1出口温度高,达370℃。分析原因如下:一是该线的分解炉鹅颈管有效容积偏小(735m&s

电工知识|电容分相式单相异步电动机正反接原理图

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水电之家讯:1改造前生产线运行情况及存在问题

经过多年的生产实践摸索和优化操作,我公司于2003年8月建成投产2500t/d熟料生产线的生产能力稳定在2900t/d,其主要技经指标见表1。由表1可以看出,改造前生产线系统产量较高,但同时存在以下问题。

(1)系统热耗高,熟料标准煤耗达116.55kg/t;C1出口温度高,达370℃。分析原因如下:一是该线的分解炉鹅颈管有效容积偏小(735m³),生料和煤粉燃烧停留时间短,出现C5筒温度倒挂;二是分解炉三次风与进煤点、下料点相对位置布置不合理,导致炉内(特别是锥部)料流场、温度场不够合理,炉中部温度不高,从而不利于炉内煤粉的燃烧和生料的分解;三是旋风筒下料锁风阀效果不好,造成系统内漏风,增加热耗,降低了旋风筒分离效率。

(2)出篦冷机熟料温度偏高,达到182~220℃。因生产线实际产量2900t/d,较设计产量2500t/d高出较多;而配套篦冷机是属于早期的三代篦式冷却机,其技术指标比较落后,因此导致了熟料冷却能力不足,出窑熟料温度偏高。

(3)吨熟料综合电耗高,达61.7kWh/t,距先进水平尚有一定差距。

2节能技改方案与实施

2.1预热器系统改造

(1)分解炉底部改造。对分解炉下部筒体和锥体、窑尾烟室缩口尺寸、三次风管结构和炉进煤点作了相应修改(见图1),以改变炉内气体及物料运行轨迹,延长生料停留时间及煤粉燃烧时间,使炉内料流场和温度场更加合理,提高煤粉燃烧效率和生料分解率。

(2)加高鹅颈管以扩大分解炉容积,增加物料停留时间和煤粉燃烧时间,同时将半圆形弯头改为无积料异形弯头。改造后的分解炉和鹅颈管的总容积由原来的735m³扩大到1040m³,使气体在炉内的停留时间增加了1.5s左右,对生料分解和燃料充分燃烧有较大的改善。

(3)对预热器各级撒料箱进行改造。将预热器系统所有的撒料箱改为扩散式撒料箱,下料角度由30°改为18°,同时下移撒料箱的位置以增加换热时间,从而使物料的分散效果更均匀,提高换热效率。

(4)更换所有锁风阀,使用合肥院新型专利产品,锁风效果更好,下料更均匀。

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